在我黨的帶領下,國民的生活水平一天比一天好,對生活的質量要求也一步步提高了。一種優雅的,詩意的電器走進千千萬萬國人的生活中,特別是新時代年輕人馨香的客廳,粉飾的卧室。
加濕器的定位是書香詩意家庭用品,所以要迷你美觀。在注塑生產水箱,大象鼻子,底座大身,中板,旋扭這些外觀件時,一定要做到設計美觀,生產漂亮,顏色亮麗,尺寸精準。
陳總在佛山開了間電器總裝廠,注塑,塗裝移印,總裝全做完,直接出成品。之前加濕器比較少人做,競爭少,總裝工廠利潤好,故對注塑的配件生產損耗沒有那麼在意。這兩年,多人做了,產品要求嚴了,單價未上去,人工材料費用卻上漲了不少。
在一次閑聊中,陳總對我說,去他廠顧問指導下,他家的加濕器水箱生產損耗太大了,半年時間,倉庫堆了50噸的加濕器水箱料水口。想辦法把水箱注塑生產的30%原料損耗減下來。
周未,我到陳總的工廠足足轉了兩天,把整個加濕器水箱的注塑生產認真了解分析了一遍。然後給陳總的注塑工廠相關人員講解了兩節課共4小時:怎樣防止水箱色差,黑點,料花。
他們廠的水箱注塑生產問題主要集中在色差,黑點,料花。加濕器水箱一般是用SAN料生產的,而這個料是特別容易色差,產生黑點的。
第一步,現場技術人員加深認知形成色差的原因培訓。
注塑產品形成色差的模具原因
1,模具困氣,局部料流溫度過高,燒黃色差。
2,水口流道,入水太小了,塑料剪切熱發黃色差。
3,熱流道溫控異常,塑料燒黃色差。
4,模具運水冷卻效果不好,模溫太高了,產品亞色色差。
注塑產品形成色差的調機原因
1,熔膠溫度,熱流道溫度設置不當,過高過低都會有色差。
2,.熔膠行程設置不當,過長過短都會有色差,墊膠位置為10∽20間為合格。
3,熔膠背壓太高了,融膠發黃而色差。
4,模溫設得太高了,產品變亞而色差。
5,螺桿轉速太快了,塑料剪切發熱燒黃而色差。
6,產品存放位置曬太陽了,曬黃,曬白了。
7,產品存放空間溫度太高了,發黃,發白了。
8,周期設得太慢了,塑料在炮筒里停留時間太久了,燒黃色差。
注塑產品形成色差的設計原因
1,產品厚薄設計差太多,陰陽色色差。
注塑產品形成色差的機台原因
1,三小件,炮筒破損,預塑質量不好,燒黃色差。
2,炮筒溫度不穩定,溫度過高燒黃色差。
3,熔膠背壓閥控制不精準,塑料燒黃色差。
4,料桶焗料溫度失控,超溫燒黃了。
注塑產品形成色差的材料原因
1,塑料批次與樣板的批次不一樣,底色有異,色差。
2,色粉,色母異常產生色差。
3,水口料比例異常,色差。
4,水口料太雜,色差。
5,拌料時,未嚴格按作業指導書要求作業而致色差。
6,材料乾燥時間太久了,烤黃了。
第二步,固化參數,上模開機簽首件後不許動機台任何參數,特別是背壓,模溫,烤料溫度。因為SAN料注塑產品的色差,料花(射花,冷膠料花)跟這幾個條件有直接關係。誰違規去亂調整條件,每次考核200分。
第三步,逐步把色粉,色母混原料改為同一供應商廠家染色抽粒,SAN原料固化為同一供應商廠家的蘭底SAN料。因為染色抽粒會減少因色粉,色母不擴散引起的黑點不良,色差不良;蘭底SAN料性能有韌性些,在注塑生產時產品不易有破裂不良。
第四步,SAN料停機會產生黑點的,必須過機。過機不可以用PP料過,因為生產SAN透明料用PP料過機,在再開機生產時會有混白色,並不易清除,造成材料損耗。
停機必須用ABS料清洗過機,對空注射,完全排出原炮筒內塑膠後,熔膠行程要加長50MM,背壓5bar,中壓高速對空注射不少於10次,停機時螺桿需倒索60MM。
停機偷懶不按要求過機者考核200分每次。
第五步,嚴格控制水口料污染;SAN料水口碎後要嚴格執行過除塵機動作;每次配料需按8%的比例添加水口。違規者執行考核200分/次。
第六步,當加濕器水箱的SAN料注塑生產損耗由原來的30%降低時,相對應獎勵相關人員。
1,當降為10%時,料房人員,技術員,每月獎1000分,領班,主管每月獎2000分。
2,當降為6%時,料房人員,技術員,每月獎1500分,領班,主管每月獎3000分。
3,當降為2%時,料房人員,技術員,每月獎2000分,領班,主管每月獎5000分。
在兩個月後的顧問回訪時,陳總像個彌勒佛一樣招待了我;同時廠里的主管領班,技術員,料房人員幾乎每人發我一包煙或一條煙,搞得我很不好意思……
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